原标题:【原创】不明觉厉!“年老体衰”退役车床摇身变成机器人,俩成手都干不过它
一台“年老体衰”的退役车床,“摇身一变”成为我国铝加工行业首台高端智能改造机器人,东北轻合金有限责任公司的项目攻关团队做到了。东轻全方位、全要素、全过程打造数字化企业,为我国铝加工行业实现转型升级高质量发展赋能。
虎年伊始,一台名为“259车床智能化机器人”的小家伙安家东轻熔铸厂。按一下指令键,这个身高不到2米、占地面积不足3平方米的机器人,仅需3分12秒,就能游刃有余地辗转在铸锭传动辊道、车皮设备、铸锭放置架之间,独立、出色地完成铸锭的备料,车皮、成品摆放(车皮就是铸锭毛料表面质量不过关,通过车皮技术使铸锭表面光滑)。负责该工序的工人师傅仅需将待车皮铸锭投入传动辊道、将装满的铸锭框架及时更换即可。
数字化工厂内有机器人操作并不罕见,但将原厂“原汁原味”的功能型机器改造成同种功能的机器人,在铝加工行业还是首次。“有了这个新伙计,我的身份发生了巨大变化——从一个一线工人变成了后勤服务人员。小家伙工作起来稳、准、快,还不知疲倦,有了它,我的劳动强度大幅下降,工作效率大幅提升。”配合259车床智能化机器人生产的韩春光师傅说。
这台机器人是东轻项目攻关团队巧妙利用原259车床改造而来。操作工人们告诉记者,259车床原是东轻重要的生产设备之一,但全部手动控制,劳动强度大,车出来的产品质量不如人意,废品率较高。东轻机器人改造项目专项小组为将259车床的车刀和走刀改入伺服驱动控制系统,设计了多种方案,反复论证终于选出最优做法,实现了空间小、效果好、单耗低的改造要求。259车床智能化机器人的改造费用仅为同级别新产品费用的70%,综合生产效率同比提升22%,可替代至少两名成熟操作手。
无论是自主研发改造的熔铸生产一线“259车床智能化机器人”,还是中厚板厂集生产制造执行系统(MES系统)、企业资源规划系统(ERP系统)、检化验系统以及高级排成系统等通信应用于一身的 “数字化车间”等,近年来,东轻逐步在数字化赋能建设中提升管控效率和治理水平,挺进世界一流铝加工企业之林。